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機体振動
28問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    機体振動において振動数をHzで表す理由

    Hzは周波数を表す単位 周波数は1秒あたりの振動の回数

  • 2

    機体振動において周波数を特定する理由

    振動を発生させる回転体機器の回転数が特定できれば周波数が判明するから振動の周波数が特定すれば振動を発生させている機器が判明するから

  • 3

    SHー60Kシリーズにおいて4.3Hz振動が最も大きな体感振動として現れる理由

    メイン・ローターの回転が大きな振動を発生させる原因で、メイン・ローターの周波数である4.3Hzの振動が最も大きな体感振動として現れるから

  • 4

    定常振動のうち回転体のアンバランスによる振動の特徴

    ・振動数が1/REVとその整数倍の振動 ・調整により理論上無くすか、充分低いレベルにすることができる

  • 5

    定常振動のうち空力加振に起因する振動の特徴

    ・非対称な空気力によるローターからの振動 ・ブレードの枚数とその整数倍の振動となる特性 ・飛ぶ以上は無くすことはできない

  • 6

    回転翼機の振動に対処する場合に区別しなければならない事項

    回転体のアンバランスによる振動か空力加振による振動かを区別すること

  • 7

    回転体に振動が発生する原因

    回転体構成品自体のアンバランスが起因する重心の振れまわりが起こることで発生する

  • 8

    MRBの空力加振による振動の原因

    ・前進飛行時のローター面左右の速度の違い ・局部的な失速 ・衝撃波の発生

  • 9

    飛行中、MRBが共振して大きな振動を生じるのはどんな条件の時

    MRBの固有振動数と回転数の整数倍が一致するか、接近した場合

  • 10

    メインローター低周波振動の特徴と発生する要因

    特徴は1/REVの低い周波数の振動 原因はブレードのトラッキング不良やハブの重量や特性の不均一

  • 11

    重心のズレを調整する際に重要となるデータとその理由

    時計角データ 基準位置に対してどの方向に重心ズレがあるのか知るため

  • 12

    SHー60Kにおいて、メインローターの1/REV振動計測時においてわずかにトラッキングがずれている状態であってもトラッキング不良と断定できない理由

    MRBの後縁が損傷しているか、MRBのダイナミック・バランスが許容値を外れている可能性

  • 13

    メインローター・ブレード単体のスタティックバランスの調整法

    基準ブレードと同等の遠心力が働くように翼端側のウエイトを調整する

  • 14

    メインローターのトラックがズレる理由

    ・揚力バランスのずれ ・質量分布バランスのずれ

  • 15

    縦振動が発生する原因と調整法

    原因はブレードごとに揚力が異なることによって生じるため揚力の差はトラックの差となって現れる 調整法はPCRの長さの調整とトリムタブ角度の調整

  • 16

    横振動が発生する原因と調整法

    原因はハブの質量アンバランスとダンパー特性の差 調整はハブ・ウエイトの増減

  • 17

    SHー60Kにおいてメインローター1/REV振動の原因として考えられる不具合

    ・MRBのトラッキング不良 ・PCRのベアリング摩耗 ・ダンパーの機能不良

  • 18

    メインローターを原因とする振動の要因

    ・質量分布 ・ねじり下げ量 ・取付け角度

  • 19

    SHー60Kにおいてオートローテーション開始直後に異常な左右方向の振動が発生した時考えられる原因と故障探求法

    原因はダンパー特性によるリード・ラグ運動のばらつき 故障探求法は振動データのリード・ラグデータを確認し他のダンパーと動きの違うものを特定して、交換もしくは入れ替える

  • 20

    SHー60Kにおいて130kt以上の高速域で発生する6.7Hzの振動の不具合原因

    操縦系統ベアリングの過大ながた

  • 21

    SHー60Kにおいてスワッシュプレートにマグネティック・ピックアップ・センサーを取付け配線を敷設する際に気をつけないといけないこと

    ・可動部品と絶対に干渉させない ・スラッシュプレートの動きに備えてケーブルに余分なたるみを持たせる

  • 22

    メインローター単体のバランスがとれていても、機体に取り付けた場合振動が発生する可能性があるのはどんな時

    ・ピッチ取り付け角のばらつき ・ハブの質量や寸法の差 ・ダンパーの特性

  • 23

    SHー60Kシリーズにおいて振動データを用いて不具合ダンパーを特定する時の注意事項

    1.リード・ラグ・データを検討する時は振動データで識別された疑いのあるダンパーのみについて行う 2.ブレードの遅れ、進みではなく最も大きな数値のものを識別する 3.最もロール運動の激しい飛行状態を記録する 4.1つのダンパーに特定できない場合は両方交換する

  • 24

    SHー60KシリーズにおいてTRBの振動計測時、飛行中の計測とそれらのデータによる調整が不必要な理由

    ・重心のズレを計測するだけで問題ない ・4枚のブレードが同じピッチ角を発生することからフラッピングによる振動は無視できる ・重量は軽く、周波数は高くて、変位が小さいため体感振動として現れない

  • 25

    SHの取説に「隣接した象限でウエイト追加が必要とされている場合は、その隣接象限に近い方に設置することが推奨されている」のはなぜか

    アンバランスのある部分により近い位置にウエイトを配置する方が調整の効果が出やすいから

  • 26

    SHー60KでMRBがフラットなのに横振動が大きいと感じた場合の理由と対処法

    理由はグランド・ロールを誘発してる可能性が高いから 対処法は脚のサービシング

  • 27

    SHー60Kにおいて、飛行中の振動の修正にハブ・ウエイトを使用しない理由

    地上バランスに比較すると飛行中の振動は非常に小さい影響しか及ばさない

  • 28

    SHー60Kで地上バランス点検時に主脚のショックストラットの荷重アンバランスを除去する方法

    主脚ショックストラットが伸びるまでコレクティブスティックをを上げた後機体重量が主脚ショックストラットに垂直にかかるように戻す操作を搭乗員に操作させる

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  • 1

    機体振動において振動数をHzで表す理由

    Hzは周波数を表す単位 周波数は1秒あたりの振動の回数

  • 2

    機体振動において周波数を特定する理由

    振動を発生させる回転体機器の回転数が特定できれば周波数が判明するから振動の周波数が特定すれば振動を発生させている機器が判明するから

  • 3

    SHー60Kシリーズにおいて4.3Hz振動が最も大きな体感振動として現れる理由

    メイン・ローターの回転が大きな振動を発生させる原因で、メイン・ローターの周波数である4.3Hzの振動が最も大きな体感振動として現れるから

  • 4

    定常振動のうち回転体のアンバランスによる振動の特徴

    ・振動数が1/REVとその整数倍の振動 ・調整により理論上無くすか、充分低いレベルにすることができる

  • 5

    定常振動のうち空力加振に起因する振動の特徴

    ・非対称な空気力によるローターからの振動 ・ブレードの枚数とその整数倍の振動となる特性 ・飛ぶ以上は無くすことはできない

  • 6

    回転翼機の振動に対処する場合に区別しなければならない事項

    回転体のアンバランスによる振動か空力加振による振動かを区別すること

  • 7

    回転体に振動が発生する原因

    回転体構成品自体のアンバランスが起因する重心の振れまわりが起こることで発生する

  • 8

    MRBの空力加振による振動の原因

    ・前進飛行時のローター面左右の速度の違い ・局部的な失速 ・衝撃波の発生

  • 9

    飛行中、MRBが共振して大きな振動を生じるのはどんな条件の時

    MRBの固有振動数と回転数の整数倍が一致するか、接近した場合

  • 10

    メインローター低周波振動の特徴と発生する要因

    特徴は1/REVの低い周波数の振動 原因はブレードのトラッキング不良やハブの重量や特性の不均一

  • 11

    重心のズレを調整する際に重要となるデータとその理由

    時計角データ 基準位置に対してどの方向に重心ズレがあるのか知るため

  • 12

    SHー60Kにおいて、メインローターの1/REV振動計測時においてわずかにトラッキングがずれている状態であってもトラッキング不良と断定できない理由

    MRBの後縁が損傷しているか、MRBのダイナミック・バランスが許容値を外れている可能性

  • 13

    メインローター・ブレード単体のスタティックバランスの調整法

    基準ブレードと同等の遠心力が働くように翼端側のウエイトを調整する

  • 14

    メインローターのトラックがズレる理由

    ・揚力バランスのずれ ・質量分布バランスのずれ

  • 15

    縦振動が発生する原因と調整法

    原因はブレードごとに揚力が異なることによって生じるため揚力の差はトラックの差となって現れる 調整法はPCRの長さの調整とトリムタブ角度の調整

  • 16

    横振動が発生する原因と調整法

    原因はハブの質量アンバランスとダンパー特性の差 調整はハブ・ウエイトの増減

  • 17

    SHー60Kにおいてメインローター1/REV振動の原因として考えられる不具合

    ・MRBのトラッキング不良 ・PCRのベアリング摩耗 ・ダンパーの機能不良

  • 18

    メインローターを原因とする振動の要因

    ・質量分布 ・ねじり下げ量 ・取付け角度

  • 19

    SHー60Kにおいてオートローテーション開始直後に異常な左右方向の振動が発生した時考えられる原因と故障探求法

    原因はダンパー特性によるリード・ラグ運動のばらつき 故障探求法は振動データのリード・ラグデータを確認し他のダンパーと動きの違うものを特定して、交換もしくは入れ替える

  • 20

    SHー60Kにおいて130kt以上の高速域で発生する6.7Hzの振動の不具合原因

    操縦系統ベアリングの過大ながた

  • 21

    SHー60Kにおいてスワッシュプレートにマグネティック・ピックアップ・センサーを取付け配線を敷設する際に気をつけないといけないこと

    ・可動部品と絶対に干渉させない ・スラッシュプレートの動きに備えてケーブルに余分なたるみを持たせる

  • 22

    メインローター単体のバランスがとれていても、機体に取り付けた場合振動が発生する可能性があるのはどんな時

    ・ピッチ取り付け角のばらつき ・ハブの質量や寸法の差 ・ダンパーの特性

  • 23

    SHー60Kシリーズにおいて振動データを用いて不具合ダンパーを特定する時の注意事項

    1.リード・ラグ・データを検討する時は振動データで識別された疑いのあるダンパーのみについて行う 2.ブレードの遅れ、進みではなく最も大きな数値のものを識別する 3.最もロール運動の激しい飛行状態を記録する 4.1つのダンパーに特定できない場合は両方交換する

  • 24

    SHー60KシリーズにおいてTRBの振動計測時、飛行中の計測とそれらのデータによる調整が不必要な理由

    ・重心のズレを計測するだけで問題ない ・4枚のブレードが同じピッチ角を発生することからフラッピングによる振動は無視できる ・重量は軽く、周波数は高くて、変位が小さいため体感振動として現れない

  • 25

    SHの取説に「隣接した象限でウエイト追加が必要とされている場合は、その隣接象限に近い方に設置することが推奨されている」のはなぜか

    アンバランスのある部分により近い位置にウエイトを配置する方が調整の効果が出やすいから

  • 26

    SHー60KでMRBがフラットなのに横振動が大きいと感じた場合の理由と対処法

    理由はグランド・ロールを誘発してる可能性が高いから 対処法は脚のサービシング

  • 27

    SHー60Kにおいて、飛行中の振動の修正にハブ・ウエイトを使用しない理由

    地上バランスに比較すると飛行中の振動は非常に小さい影響しか及ばさない

  • 28

    SHー60Kで地上バランス点検時に主脚のショックストラットの荷重アンバランスを除去する方法

    主脚ショックストラットが伸びるまでコレクティブスティックをを上げた後機体重量が主脚ショックストラットに垂直にかかるように戻す操作を搭乗員に操作させる